To jest Wang, technik z warsztatu CNC #3. Wcześniej przedstawiłem chwytak pneumatyczny. Dziś szczegółowo opiszę, jak użyliśmy go do modernizacji linii produkcyjnej w celu zautomatyzowanego załadunku i rozładunku aluminiowych zaślepek.
![]()
I. Tło sprawy:
Ta linia wcześniej opierała się wyłącznie na obsłudze ręcznej. Jeden pracownik obsługiwał dwie maszyny, co było pracochłonne, powodowało długi czas cyklu i stwarzało zagrożenia dla bezpieczeństwa. Obrabianym elementem była aluminiowa zaślepka o średnicy około 120 mm, a surowy półfabrykat ważył około 2,5 kg.
![]()
II. Proces:
![]()
![]()
III. Osiągnięte korzyści:
![]()
Wyniki po modernizacji były natychmiastowe:
Przez cały ten proces chwytak działał jak niezawodna żelazna ręka robota—pracowita, precyzyjna i trwała. Był kluczowym elementem, który sprawił, że ta modernizacja automatyzacji zakończyła się sukcesem.